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純化水設備在進行GMP認證過程中碰到的實際問題
純化水設備在進行GMP認證過程中碰到的實際問題
以下出現的的問題,,是一家醫(yī)療器械行業(yè)以前購純化水設備,在GMP認證過程中出現的問題,,制藥企業(yè)及醫(yī)療器械企業(yè)在購買設備提應注意避免類似的情況出現:
純化水沒有安裝PID圖
純水站沒有貼取樣點編號
純化水中需要加上用水點編號;一樓純化水儲罐上面管道無流向標識,;
純化水理化檢測記錄中:不揮發(fā)物檢測稱重無原始打印記錄;電導率的檢測應加入單位,;其整張記錄太粗,可操作性不強
純化水系統(tǒng)從EDI出來就是純化水,但現場的管路及閥門,、送水泵、壓力表都沒安照純化水的標準做,,存在污染風險,。
純化水驗證時沒有驗證自動電磁閥的動作是否準確無誤,。
安裝純化水在線電導率監(jiān)測時沒有圖紙,。
1.沒有做定期的回顧評估(純化水系統(tǒng)已經使用了一年多,,還沒有進行年度回顧。),。
2.臭氧滅菌時沒規(guī)定純化水水位高底對滅菌效果的影響。
3.理化性質檢測的周期時間不一致,。方案上是7天一周期,,而檢測記錄有6天和8天兩種不統(tǒng)一現象
4.記錄中沒有體現臭氧和微生物取樣檢測的時間,。
5.有不合格的點出現偏差,,沒有偏差驗證,。"
4.純化水儲罐取水盡量取靠近儲罐的水,;總送取水取泵后面靠近泵的純化水;
5.純化水臭氧滅菌水位高低對滅菌效果的影響沒有驗證,;
6.純化水無管理設計圖,管路非衛(wèi)生連接,,無日常監(jiān)控,,管路設計不利于取樣,。
純化水灌及焊接不符合要求,,
純化水無取樣記錄,;純化水回水處應安裝流量計
純化水系統(tǒng)需要對總送、總回,、儲罐,、最遠用水點進行每周全檢,其余用水點每月全檢
"純化水系統(tǒng)的驗證
純化水不制水時存在一段死水,,就是從EDI出來到純化水罐這段,,驗證時這點經常有問題。
純化水的設計,、安裝,、臭氧消毒依據,、焊接、驗證確認等部分不符合要求
純化水圖紙與實際不相符,,各控制閥應在圖紙上注明,;
純化水房潔凈壓縮空氣需添加過濾器,;純化水罐的排水管沒有坡度;所有的管道閥門需要有編號,;管道接口不要使用衛(wèi)生接口,;純化水罐上面的呼吸器要有驗證和完整的性能檢測,;儲水罐及管道需自動焊接,手工焊接需要有檢測,,證明其合格;有些電焊的地方生銹,,無法保證水有沒有被污染。
儲備出水口,,回水口應有溫度計,,以便對其溫度變化進行控制,,應有流量監(jiān)控計